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1 任务导入
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2 任务工单
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3 任务指导
任务导入:紧急召回事件中的技术使命
情境设定
“接到4S店紧急通报:某批次车辆行驶中突发自动变速箱(AT)换挡冲击故障,企业技术中心初步判定为阀体油压调节异常引发。你作为售后技术骨干,需在48小时内完成以下任务:
1. 对库存车辆进行AT基础检查与调整
2. 设计性能试验验证故障复现条件
3. 提交故障分析报告与质量改进建议”
任务一:基础检查与调整
技术操作
油液状态诊断
检查ATF油位、色泽及杂质(正常:鲜红色透明;异常:深褐色浑浊)
使用粘度计测量100℃运动粘度(标准值:7.1~7.5 cSt)
机械部件检测
测量换挡拉索自由行程(公差:±1.5mm)
检查液力变矩器轴向间隙(极限值:≤0.3mm)
电控系统标定
使用诊断仪重置自适应学习值
调整主油压电磁阀电流(基准值:0.9~1.1A)
思政融入设计
规范意识强化:“换挡拉索调整需双人复核——模仿飞机起飞前检查单制度,签署《互检确认书》”
安全责任渗透:“若未发现油液中金属碎屑(→阀体磨损征兆),可能导致车辆高速失速——请在检查表标注‘生命至上’风险等级”
任务二:性能试验
技术操作
台架试验
在变速箱试验台模拟0-100km/h全负荷换挡
记录各档位油压曲线(正常波动范围:±0.15MPa)
道路试验
设计“坡道急加速→紧急制动”循环工况(坡度≥8%,重复5次)
监测换挡延迟时间(标准:≤1.2秒)
思政融入设计
工匠精神具象化:“分析丰田THS变速箱10万公里无故障油压曲线图——用红笔标出‘黄金压力稳定区’,撰写《精度控制心得》”
创新思维激发:“对比传统阶梯换挡 vs 宝马Steptronic线性换挡策略,提出更平顺的本土化方案”
任务三:故障分析
技术操作
拆解故障阀体,测量滑阀磨损量(卡滞风险阈值:>0.05mm)
基于试验数据绘制故障树(Fishbone图)
思政融入设计
职业伦理抉择:发现供应商提供的密封环硬度不达标——请选择:
①按最低成本方案局部更换密封圈
②坚持全线召回阀体总成(需额外支出200万)”
家国情怀联结:“参考‘红旗变速箱攻坚组’事迹,在报告中加入《国产高精度滑阀制造技术突破进展》专题页”
评价标准
技术维度(60%)
检查项完成率100%
油压控制误差≤±0.1MPa
素养维度(40%)
[安全规范] 未佩戴护目镜扣10分
[责任意识] 主动发现隐患额外+15分
[创新贡献] 提出试验方案优化建议+20分
任务升华
“当你签下最终检验合格标签时,不仅确认了机械性能达标——更承诺了:
• 每一牛顿米的扭矩传递都经得起良心拷问
• 每一次换挡平顺都守护着千万家庭的安全
这是技术人员的钢铁誓言!”
真故障导入:基于真实召回案例(如大众DSG事件)增强紧迫感
责任可视化:将抽象“工匠精神”转化为《互检确认书》《诚信报告》等具象产出
伦理冲突设计:在技术决策中植入利益与责任的博弈场景

